從事工業(yè)有機(jī)廢氣治理近20年的浙江省杭州西子環(huán)保設(shè)備廠,堅(jiān)持治理污染和節(jié)約能源并舉,開發(fā)成功蓄熱式熱能回用型催化燃燒器,取代原來(lái)使用的熱力燃燒器,獲得治理有機(jī)廢氣和節(jié)能降耗相得益彰的效果。有機(jī)廢氣的凈化效率在96%以上,能耗比原來(lái)降低了65%,從而贏得用戶好評(píng)。
杭州西子環(huán)保設(shè)備廠從多年的實(shí)踐中意識(shí)到,VOC既是污染物質(zhì)又是易燃物質(zhì),經(jīng)氧化后會(huì)釋放出大量熱能,是一種寶貴的資源。對(duì)VOC進(jìn)行有效的利用,不僅具有明顯的環(huán)境效益和社會(huì)效益,還會(huì)產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。杭州西子環(huán)保設(shè)備廠在原有產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ)上,去年底研制開發(fā)成功了蓄熱式熱能回用型催化燃燒器。今年初,此設(shè)備在上海一家覆銅箔板有限公司的一條上膠生產(chǎn)線上得到應(yīng)用。這條生產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣,每立方米含VOC 5254毫克,原來(lái)的熱力燃燒器平均每小時(shí)消耗柴油70公斤,一年的柴油消耗費(fèi)用在290萬(wàn)元左右。采用新研發(fā)的催化燃燒設(shè)備后,管理全自動(dòng)化,運(yùn)行穩(wěn)定,通過(guò)半年時(shí)間的使用,并經(jīng)測(cè)定,有機(jī)廢氣的凈化率≥96%,,能源(柴油)消耗從原來(lái)的每小時(shí)70公斤下降到23.3公斤,下降幅度達(dá)到65%。1年下來(lái),一條上膠生產(chǎn)線的能耗比原來(lái)節(jié)省180萬(wàn)元左右?!?
杭州西子環(huán)保設(shè)備廠開發(fā)的蓄熱式熱能回用型治理設(shè)備的節(jié)能技術(shù)關(guān)鍵在于低位熱能得到了充分利用。有機(jī)廢氣經(jīng)催化燃燒后溫度為450~C~500"(2,通過(guò)導(dǎo)熱油換熱器,溫度下降到280~C~3009(2,這時(shí)氣體中含的能量仍然很大,但它是低位熱能。采用蓄熱式催化技術(shù)后,這部分低位熱能通過(guò)蓄熱床大部分被儲(chǔ)存起來(lái),供催化燃燒時(shí)預(yù)熱用;再經(jīng)催化燃燒后,低位熱能轉(zhuǎn)換成了高位熱能,就可以回用到生產(chǎn)線上去,從而獲得了顯著的節(jié)能效果。
據(jù)了解,與上海這家覆銅箔板有限公司同樣規(guī)模的企業(yè),國(guó)內(nèi)有50家左右,且不論其有機(jī)廢氣的污染,就是每年的能源消耗也十分驚人。如果這50家覆銅箔板企業(yè)都采用蓄熱式熱能回用型治理設(shè)備的話,一年節(jié)約下來(lái)的能源,價(jià)值在兩億元以上。
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